
螺桿空壓機高壓報警停機是壓力保護系統(tǒng)的重要響應,通常因排氣壓力超過設定上限(如0.8MPa機組報警值設為0.85MPa)觸發(fā),目的是防止超壓導致設備損壞或安全事故。需從壓力控制、機械執(zhí)行、用氣終端等多環(huán)節(jié)排查,快速定位根源。
一、壓力控制系統(tǒng)故障(占比30%)
1.壓力傳感器/變送器誤報
原因:
傳感器受振動、溫度影響出現(xiàn)漂移,實際壓力0.7MPa卻檢測為0.88MPa(超過報警值);
信號線短路或接觸不良,傳遞錯誤信號(如模擬量輸出異常跳變)。
檢測與解決:
用標準壓力表對比檢測,傳感器誤差>±0.03MPa時需重新標定或更換(推薦帶溫度補償?shù)男吞枺?/p>
檢查信號線屏蔽層接地(電阻≤4Ω),修復松動接頭并做防水處理(尤其潮濕環(huán)境)。
2.壓力設定錯誤或PLC程序故障
原因:
誤將高壓報警值設低(如本應0.85MPa設為0.75MPa),正常運行時觸發(fā)報警;
PLC程序中壓力判斷邏輯出錯(如誤將卸載壓力當作報警值),或程序跑飛導致誤動作。
檢測與解決:
進入控制系統(tǒng)參數(shù)界面,核對報警壓力設定值(應為額定壓力的1.05-1.1倍);
重啟PLC或重新下載程序,檢查壓力采集模塊(如AI模塊)是否正常輸出(4-20mA對應0-1.0MPa)。
二、加載/卸載機構異常(占比25%)
1.卸載閥卡滯無法打開
原因:
卸載閥(反比例閥)閥芯被油污、雜質卡滯在關閉位,無法卸荷;
控制卸載閥的電磁閥線圈燒毀,或氣源管路堵塞,導致閥無法動作。
檢測與解決:
拆檢卸載閥,用煤油清洗閥芯,更換老化密封圈(材質耐油丁腈橡膠),確保閥芯在0.3MPa氣壓下能靈活開啟;
測電磁閥線圈電阻(正常150-200Ω),疏通氣源管路(加裝φ6mm過濾器,精度5μm)。
2.進氣閥關不嚴導致持續(xù)加載
原因:
進氣閥閥片磨損或積碳,密封不嚴,卸荷狀態(tài)下仍有氣體進入主機,導致壓力緩慢上升;
進氣閥伺服氣缸復位彈簧斷裂,閥片無法完全關閉(關閉時泄漏量>5%額定排氣量)。
檢測與解決:
研磨閥片密封面,積碳嚴重時更換閥片(推薦合金鑄鐵材質);
更換復位彈簧(彈力需符合標準,如自由長度50mm,壓縮至30mm時力值150N),確保卸荷時閥片完全閉合。
三、用氣端與管道問題(占比20%)
1.用氣需求驟降或終端閥門關閉
原因:
下游設備突然停機(如生產線急停),用氣流量從10m3/min降至0,儲氣罐壓力快速超過上限;
主管道截止閥誤關,壓縮空氣無法排出,壓力持續(xù)升高。
檢測與解決:
加裝流量傳感器監(jiān)測用氣變化,超過50%降幅時觸發(fā)卸載信號(提前0.5秒動作);
在主管道安裝單向閥(防止逆流),并設置“閥門開啟到位”限位開關,異常關閉時報警。
2.管道堵塞或管徑過小
原因:
管道內焊渣、鐵銹堆積(尤其新裝管道),或過濾器濾芯破損導致雜質堵塞,流通截面積減少50%以上;
管徑偏?。ㄈ?m3/min機組配DN65管,流速>20m/s),阻力過大導致壓力憋高。
檢測與解決:
用內窺鏡檢查管道內部,高壓空氣吹掃或機械清理堵塞物,更換破損的管道過濾器濾芯;
按流速8-12m/s重新計算管徑(如8m3/min需DN80管),局部阻力大的位置(如彎頭)增加導流板。
四、安全附件失效(占比15%)
1.安全閥卡滯無法起跳
原因:
安全閥閥芯與閥座粘連(長期未動作),或彈簧疲勞彈力下降,超過整定壓力(如0.85MPa)仍不泄壓;
安全閥入口管道堵塞,無法感受系統(tǒng)壓力,失去保護作用。
檢測與解決:
手動扳動安全閥校驗桿,若不動作需拆解清洗,更換老化彈簧(每年需強制校驗1次,整定壓力偏差≤±3%);
檢查安全閥入口閥是否全開,管道有無堵塞,確保流通通暢。
2.儲氣罐排污閥堵塞
原因:
排污閥被油污、水銹堵塞,無法定期排水,導致罐內積水占據(jù)容積,有效儲氣空間減少,壓力上升速度加快。
檢測與解決:
更換自動排污閥為帶吹掃功能的型號(如定時+壓差雙控),每日手動排污1次;
每年對儲氣罐進行內部除銹(用高壓水沖洗),確保有效容積達標。
五、環(huán)境與操作因素(占比10%)
1.環(huán)境溫度過高導致壓力虛高
原因:
機房溫度超過40℃,壓縮空氣密度下降,在密閉管道內溫度升高導致壓力測量值偏高(每升10℃壓力約升0.02MPa)。
解決:
加強機房通風(加裝軸流風機,換氣次數(shù)≥10次/h),將進氣溫度控制在35℃以下,或在傳感器處加裝降溫散熱片。
2.手動操作失誤
原因:
誤操作將壓力調節(jié)旋鈕調至過高(如從0.7MPa調至0.9MPa),或在手動模式下未及時卸荷。
解決:
加裝旋鈕鎖止裝置,非授權人員無法調整;手動模式下設置10分鐘自動卸荷保護,避免人為遺忘。

